浏览数量: 0 作者: 本站编辑 发布时间: 2026-04-23 来源: 本站
一、案例背景:
近日某化工现场一台螺杆式压缩机在开机运行1小时左右,出现油压持续上升至4.8bar的异常现象,该机型的正常油压要求为3.0bar左右,且配置有轴向力平衡板,对油压偏差较为敏感。现场人员尝试通过油压调节阀进行调整,但调节阀失效,油压无法回落。
油压高在该机型的控制逻辑中并不会触发联锁报警,但长期高压会影响油温及散热,并影响轴向力平衡,存在设备损坏风险。
二、初步分析
我司服务工程师接到反馈后,作出以下判断:
· 油压偏离正常值且调节阀无响应,说明调节阀本身出现异常,极有可能是阀芯卡滞。
· 常见卡滞原因包括:异物堵塞、弹簧损坏、装配错误。
· 由于机组刚运行不久,且油路系统此前未出现类似问题,优先怀疑异物入侵。
三、处理过程:
现场按照工程师指导,执行以下步骤:
1. 停机确保系统泄压后,拆解油压调节阀;
2. 完全解体油压调节阀,检查内部各个零件状态;
3. 拆解后发现阀芯与阀体之间被白色塑料碎片堵死,导致阀芯无法移动;
4. 彻底清理阀芯、阀体及所有内部流道,清除塑料碎片;
5. 按照标准力矩回装调节阀,重新开机。
结果:开机后油压稳定在3.0bar左右,调节阀恢复正常调节功能,故障消除。
四、故障总结分析
白色塑料碎片经过现场辨认,来源于润滑油桶开启时撕下的密封条。在加注润滑油过程中,密封条碎片随油液进入油箱,被油泵吸入后,经过油路最终卡在油压调节阀阀芯处,造成阀芯卡死。
直接教训:
1.油桶开盖操作不规范是本次故障的直接根源;
2. 加注润滑油前清洁检查不规范,周边的异物必须清理干净;
预防措施:
五、了解油压调节阀
该机型采用的油压调节阀本质上是一个直动活塞式溢流稳压阀,其作用如下:
· 当油压超过设定值(如3.0 bar)时,高压油推动活塞移动,逐步打开回油口,多余润滑油回流至油箱,油压下降。
· 当油压低于设定值时,弹簧推动活塞回移,逐步关闭回油口,油泵继续加压,维持系统油压。
该阀是压缩机润滑系统的关键保护部件,既能防止油压过高损坏油封,也能避免油压过低导致润滑不足。